低溫液體泵的故障原因及排除方法

點擊:發(fa)布日期:2022/6/29
故障(zhang)原因排除方(fang)法
1、泵開動後(hou),出口壓力升(sheng)不上
⑴葉輪旋(xuán)轉方向不符(fu)。
⑵泵未充分予(yu)冷,泵内有氣(qi)體。
排除:
⑴電機(ji)輸入線兩相(xiang)接線對調
⑵繼(ji)續冷卻,并打(dǎ)開防氣閥或(huo)調整密封氣(qi)壓力。
2、泵的揚(yang)程或流量不(bu)足。
⑴電機轉速(su)不足。
⑵葉輪或(huò)管道淤塞。
⑶由(you)于密封氣壓(ya)過大,有過量(liang)的氣進入泵(beng)内。
排除:
⑴增加(jiā)轉速。
⑵清洗。
⑶調(diào)節密封氣壓(yā)力。
3、液體吸不(bu)上,指示壓力(li)劇烈跳動
⑴管(guǎn)道閥未開或(huo)管道阻力大(dà)。
⑵管道漏。
排除(chú):
⑴打開或清洗(xǐ)。
⑵修理
4、電機溫(wen)升高。
⑴電機毛(máo)病。
⑵葉輪口環(huan)已擦。
⑶迷宮密(mì)封已碰擦。
排(pai)除:
⑴電工修理(li)。
⑵調整間隙。
⑶調(diào)整間隙。
5、突然(rán)停車
⑴密封氣(qi)壓力低連鎖(suo)。
⑵軸承内卡死(si)。
排除:
⑴調整壓(ya)力。
⑵清洗或更(gèng)換。
6、發生振動(dòng)或噪音
⑴機身(shēn)與轉子不同(tong)心。
⑵泵進口壓(yā)力過低或其(qi)它原因而産(chǎn)生氣蝕。
⑶運動(dong)件與固定件(jian)産生摩擦
⑷轉(zhuǎn)子零件松動(dòng)。
排除:
⑴調整
⑵調(diao)整壓力,放氣(qi)。
⑶校正
⑷檢修
幾(ji)起液體泵事(shi)故分析
(1)改造(zao)投産初次調(diao)氩,開西号氩(ya)泵時,出口壓(ya)力怎麼也上(shàng)不去,采用充(chōng)分予冷,變頻(pin)調速為*,過濾(lü)網檢查,穿牆(qiáng)進出口管隔(ge)熱💔檢查、處理(li)等方法也沒(méi)有效果,廠家(jiā)現場調試人(rén)員也束手無(wú)策。改開東号(hào)氩泵,壓力很(hen)快上去,運行(hang)正常。後檢修(xiu)扒塔,發現西(xī)号氩泵進口(kou)管道設計不(bú)合理,彎頭太(tài)多,本來粗氩(ya)Ⅱ塔塔釜⛱️就低(di),這樣氩泵✔️進(jìn)口NPSH達不到設(she)計值,出口壓(yā)力上不去。對(dui)進口♻️管改造(zao),減少彎頭。再(zài)啟動💞,一切正(zheng)常。
(2)因氩泵出(chū)口管頂部開(kāi)裂,停車檢修(xiū)後,再啟動,發(fa)現氩泵運行(hang)不久,壓力就(jiù)掉下來,加溫(wēn)反吹後,再啟(qi)動,仍是如此(cǐ),把Ⅱ塔塔釜液(yè)體全排淨,重(zhong)新積液,氩泵(bèng)仍⁉️不能正常(chang)運行。*扒氩泵(bèng)小保冷箱,去(qu)掉進口過濾(lü)器網,問題得(dé)以解決。分析(xī)認為,Ⅱ塔内進(jìn)入珠光砂的(de)原因是:氩泵(bèng)出口管頂部(bu)開裂,停車後(hòu),漏🈲進珠光砂(shā),再流到粗氩(yà)Ⅰ塔頂部,加溫(wen)時通過餾分(fen)氣管道流進(jìn)粗氩Ⅱ塔。
(3)氩泵(beng)密封氣開始(shi)選用壓力氮(dan)氣,不久發現(xiàn)密封系統👣混(hun)🤩合氣排放管(guan)有液體排出(chū),分析認為密(mi)封氣堵塞,用(yòng)💁微量水分🏒析(xī)儀分析壓力(lì)氮氣,發現含(han)水量近1000PPm,這些(xie)水是由于活(huo)塞氮壓機冷(leng)卻水鋼套不(bu)嚴密漏進的(de),問題原因得(de)以找到。密封(fēng)❌氣改用儀表(biǎo)空氣後👄,氩泵(beng)運行正常。
(4)首(shou)次改造,采用(yong)取消精氩塔(tǎ)流程,精液氩(ya)中微量氮純(chún)度一直不合(he)格,懷疑是密(mi)封氣滲漏造(zao)成的,研究✏️決(jué)定🔞密封氣改(gai)用氩泵出口(kou)壓力氩,結果(guǒ)精液氩仍不(bu)合格,密封氣(qi)又改回儀表(biǎo)氣。*進行二期(qī)改造,增設精(jing)氩塔後,精液(yè)氩合👣格。
(5)今年(nian)8月初,正在運(yun)行的東氩泵(beng)發現漏夜,改(gǎi)用西氩泵,啟(qǐ)📐動時👉,轉速隻(zhī)能調到2900轉/分(fen),泵出口壓力(lì)為0.58Mpa左右,液體(ti)打不🔞上粗氩(ya)Ⅰ塔頂部。電工(gōng)咨詢廠家後(hou),重新調試變(biàn)頻🔞器,轉速達(da)到3600轉😄/分,泵出(chū)‼️口壓力升為(wéi)0.8Mpa,液體可順利(li)打入Ⅰ塔頂部(bu)。
液體泵突停(tíng)對空分系統(tong)的影響
液氧(yǎng)吸附器用液(ye)氧泵的突停(ting)對空分系統(tong)影響不大,主(zhǔ)要須注🛀🏻意的(de)是安全方面(miàn),要采取主冷(leng)液氧危險雜(zá)質勤分析,加(jia)強液氧排放(fang)等措施。有些(xie)液體泵突停(tíng)對空分系統(tǒng)影響很大,(1)無(wú)氫制氩流程(chéng)中的循🙇‍♀️環粗(cu)液氩泵突停(ting),粗氩冷凝器(qì)仍在工作,液(yè)化的大⁉️量液(yè)體積攢在粗(cu)氩Ⅱ塔底部,不(bú)能回到粗氩(ya)Ⅰ塔參加🛀精餾(liu),再回到🔆上塔(tǎ),這樣會使粗(cu)氩Ⅰ塔頂部含(han)氧迅速升高(gao),主冷液氧液(ye)位大幅降低(dī),主冷液氧液(yè)位過低🌂一是(shì)不利于安全(quan);二是換熱面(miàn)積減小,空氣(qi)吃不近來,氧(yǎng)産量下降,使(shǐ)主工況波動(dong)很大。(2)上下塔(ta)分✨開流程中(zhōng)的循環液氧(yǎng)泵突停,液氧(yǎng)大量積攢在(zai)上塔底💛部,不(bu)能回到主冷(leng),也會使主📐冷(lěng)液氧液位大(dà)幅降低,結果(guǒ)💋同上,同時也(ye)可能發⛷️生氮(dan)塞。所以對這(zhe)兩種流程,泵(beng)若突停,要迅(xun)速恢複;正常(chang)倒🈲泵,也要小(xiǎo)心操作,保證(zheng)流量穩定不(bú)間💃斷(無氫制(zhi)氩流程液氩(ya)量突然增大(da),會污染主冷(lěng)液㊙️氧,氧氣純(chun)度下降,甚至(zhi)氮塞。)。(3)對于内(nei)壓縮流程液(yè)體泵突停,會(hui)影響産品氧(yǎng)、氮、氩的供應(ying)。下面就液氩(yà)泵倒泵操作(zuò)談幾點體會(huì):
首先合理的(de)循環氩泵流(liú)程對泵的安(an)全運行及順(shùn)利倒泵很重(zhong)✨要,圖4所示流(liu)程比較合理(li),每台氩泵各(ge)👄有一條獨立(li)的進口管,以(yi)确保予冷、倒(dǎo)換備用泵時(shí)不影響運行(háng)泵📐;過濾器、補(bǔ)償器、止回閥(fá)、安全閥的設(she)♌置如前所述(shu);另外氩泵出(chu)口回流管道(dào)不能太細,否(fou)則全回流時(shi)🚶‍♀️泵的壓力過(guo)💔高,不利于泵(beng)🙇🏻的安全;加溫(wēn)🏃🏻‍♂️閥要裝在泵(beng)💁後,以保證加(jiā)溫時,能把過(guò)濾器上的雜(za)質吹除幹淨(jìng)。目前比較先(xian)進的流程是(shì),兩台液體泵(bèng)一用一備,備(bei)用泵處于冷(lěng)态低速運行(hang),當主泵故障(zhang)🔞停機後,備用(yong)泵能夠立即(ji)投入正常運(yùn)轉,使整套裝(zhuang)置的運行不(bú)受影響。
正确(què)的倒泵操作(zuò)是:對備用泵(bèng)進行予冷、啟(qǐ)動,如第五項(xiang)“離心式液體(tǐ)泵的啟動”所(suo)述進行,須注(zhù)意的是,因為(wei)♌予冷♍要消🌂耗(hao)一定的含氩(yà)98%左右粗液氩(yà),去粗氩Ⅰ塔頂(dǐng)部調節閥會(huì)自動關小,粗(cū)氩Ⅰ塔的回流(liú)比降低,使粗(cu)氩純度變壞(huài),微量氧上升(shēng),因此,予冷時(shí)要相應降低(di)粗氩産💁量,以(yǐ)保持純度穩(wěn)定。另外備用(yòng)泵啟動🌍好後(hòu),立即停💯運行(háng)泵,注意要保(bao)證去粗氩Ⅰ塔(tǎ)流量穩定,不(bú)要大幅波動(dòng),否則會影響(xiang)主塔工況。
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